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					| 长钢轧钢厂10个月降燃耗增效244万元 |  
					
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						发布者:www.jswfgxs.com 发布时间:2010/11/29 阅读:680次 【字体:大 中 小】 | 
					 
					
 
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今年,轧钢厂把降低生产工序消耗,提高成材率指标作为降本增效的根本途径。1至10月份,轧钢厂综合热装率达到60.31%,有效降低了煤气消耗量,同时也降低了钢坯氧化烧损,仅燃料消耗一项降本增效达244.19万元。   
 无锡钢管有限公司现主导产品:结构管、流体管、高压锅炉管、化肥专用管、合金管、异型管、精密冷拔管、大口径厚壁管、机械加工用管。常备资源材质为: 10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、CrMo910、15CrMo、35CrMo、12Cr1Movg
      轧钢厂“以降低生产工序消耗,实现效益最大化”为目标,对各项成本消耗指标进行层层分解,形成了“千斤重担人人挑,人人头上有指标”的氛围。并把重点放在了提高成材率上。 
      首先,从源头抓起,加强对原料和成品重量的监督,保证了进出厂物料平衡。加热工序加强对连铸坯的检验力度,以减少钢坯质量在后道工序形成的切头废和热轧废,科学配比煤气和空气,减少烧损,降低燃料消耗。轧钢工序强化标准化操作,加大工艺纪律的监督抽查力度,降低因人员操作不当造成的热轧废。精整工序提高操作者责任心,充分发挥对齐辊道和对齐挡板作用,以减少头部切损。通过一系列的全员参与,全程监控,全员考核,降低了各项工序消耗,使成材率指标稳定并提高。目前,轧钢厂的综合成材率达到了97.31%。 
      其次,加强内部管理,通过工序控制和专业管理,扎实开展对标挖潜、降本增效工作,特别是把可控指标纳入经济责任制考核,对超出控制范围内的指标和相关的车间、科室进行1:1考核。其它指标从提高热装率入手,积极与生产处、炼钢厂联系,确保了坯材对口率达到100%。
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